维普资讯 http://www.cqvip.com 52 瞧jiI舛牧 2007年第2期 热电厂循环冷却水系统优化运行与凉水塔防结冰研究 刘学冰 (山东华聚能源股份有限公司,山东济宁273500) 摘要冬季运行时2台机组供热抽汽、凝汽器排汽、真空度、排汽饱和温度、冷凝器冷却负荷等运行工况不变,循环水系统由 2泵2塔运行,改为1泵1塔运行,循环水量为1200 ru3,ho此时凉水塔底池水温度升高5℃左右,冷凝器进水温度为12 ̄C ̄-, 出水温度22℃左右。 关键词 热电厂循环冷却水系统节电凉水塔 防冰 1循环水系统的运行现状 不大,有的电厂在冬季减少一台循环水泵运行,但循环水量 依然很大,所有凉水塔一直运行。当天气寒冷,气温较低时, 山东华聚能源股份有限公司拥有6座煤泥、煤矸石资源 塔的某些部位结冰严重,影响正常运行。 综合利用电厂,共计l6台抽汽凝汽式汽轮发电机组,承担着 2循环水系统节能研究 对所在煤矿供暖的任务。 1.1 自然通风凉水塔 循环水系统节能研究在兴隆庄电厂进行,该厂凉水塔位 华聚能源各电厂均装备了自然通风逆流式双曲线凉水 于兴隆庄煤矿工业风景区内。1#、2#塔淋水面积均为 塔,通风筒采用钢筋混凝土浇制,凝汽器出水由管道通过凉 40 ,都是双曲线自然通风凉水塔,循环水进出管道采用母 水塔竖井送入热水分配系统。这种配水系统在平面上呈网 管制。1#、2#机分别配2台14SH一19A型循环水泵,流量860 状布置,系槽式布水,然后通过喷溅装置,将水洒到填料上; —1296m3/h,扬程16.5—26m,最初配电机90kW,因夏季超负 经填料后成雨状落入集水池,冷却后的水由循环水泵抽走重 荷,改配110kW电机。夏季4泵2塔运行,冬季2泵2塔运行。 新使用。塔简体底部为进风口,用人字柱支承。空气从进风 2.1冬季运行特点 口进入塔体,穿过填料下的淋水区,与淋水成相反方向流过 (1)循环水系统及凉水塔的冷却能力是按照夏季当地最 填料,通过除水器回收空气中的水滴后,再从塔筒出口排出。 高环境温度下满足凝汽器真空需要进行设计的,因此,在冬 塔外冷空气进入凉水塔后,吸收由热水蒸发和接触散失 季环境温度较低时,凉水塔的冷却能力裕量很大。 的热量,温度增加,湿度变大,密度变小。因此,除水器以上 (2)由于冬季抽汽供热量较大,凝汽器热负荷大幅度降低。 的空气经常是饱和或接近饱和状态。塔外空气温度低、湿度 (3)由于环境温度低,循环水系统热负荷小,凉水塔底部 小、密度大。由于塔内、外空气密度有差异,在进风口内外产 结冰严重。 生压差,致使塔外空气源源不断地流进塔内而无需通风机械 2.2循环水系统节电研究 提供动力,故称为自然通风。 2.2.1夏季运行工况 1.2循环水系统的运行及凉水塔结冰情况 2台6MW机组夏季纯凝汽工况凝汽量约28t/h×2,真空 华聚能源各电厂循环水系统运行冬季与其它季节差别 度较低,约为一O.0861 ̄a左右,排汽饱和温度约54℃,汽化 2.3罗厂区近期无功电力平衡分析 运行方式下出现的一些变电所6kV母线电压越上限的情况, 罗厂区35kV电网目前的主要元功电源为发电机和并联 有些可以通过变电所内部的电容投切来解决;有些可以通过 电容补偿器,从最大运行方式的潮流计算结果,以及近期无 相应的变压器有载调压解决。而无功优化的目的就是从全 功电力平衡表来分析(表1),罗厂区还存在较大的无功缺额, 电网角度进行无功电压优化控制,实现无功补偿设备投入合 为了保证区内的电压水平,区内有功上网的同时还需要从网 理和无功分层就地平衡与稳定电压,实现主变分接开关调节 上吸收大量的无功。 次数最少和电压合格率最高,实现输电网损耗率最小,进一 步提高电网调度自动化水平。此种方式的无功电压优化控 3结论 制将代表着我国今后供电网络无功,电压优化控制方式的方 对兖矿电网尤其是罗厂区现有电网结构进行了全面的 向,具有巨大的经济效益和社会效益。 潮流分析(包括有功和无功)及无功,电压优化计算,在某些 维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年第2期 潜热z36.sky ̄,冷凝器冷却负荷为: 2365kj/kg×28t/h×2=132440Mi/h=36789kW 未瞧ji;斜技 53 如前所述,兴隆庄电厂采用了减少循环水量,提高水温 的措施,将上塔水温提高到22 ̄C左右,池水温度提高到12 ̄C 左右,有效地防止了凉水塔结冰。 循环水量:1200 m]/h×4=4800 m]/h 冷凝器进水温度37 ̄C左右,出水温度44℃左右。 2.2.2冬季运行工况 冬季运行时2台机组供热抽汽量为50多t,h,凝汽器排 汽量各10 t,h左右,真空度约为一0.095MPa,排汽饱和温度约 3.2.2加大淋水密度 加大凉水塔淋水密度可以增大冷空气进塔阻力,降低冷 空气流量和流速,减少热量损失,提高塔内温度,同时还可以 降低布水不均的情况,从而防止结冰。已经结冰的凉水塔可 38 ̄C,汽化潜热2aX)0Kj/ ̄,冷凝器冷却负荷为: 2aO0kj/ ̄×10t/hx2=480 ̄Mj/h=13333kW 2台泵运行时,循环水量:1200 m]/h×2=2400 m]/h 冷凝器进水温度7 左右,出水温度12 ̄C左右。 可见循环水系统温度总体较低,水量较大,既浪费循环 水泵电耗,又容易造成凉水塔结冰。 2.2.3冬季优化运行工况 冬季运行时2台机组供热抽汽、凝汽器排汽、真空度、排 汽饱和温度、冷凝器冷却负荷等运行工况不变,循环水系统 由2泵2塔运行,改为1泵1塔运行,循环水量为1200 m3/h。 此时凉水塔底池水温度升高5 ̄C左右,冷凝器进水温度为 12 ̄C左右,出水温度22 左右。能够保证循环水系统的冷却 能力,满足机组运行真空的需要。 2.2.4效益分析 循环水系统冬季优化运行后,节省1台循环水泵的运行 费用,每台循环水泵正常运行平均负荷为100 kW左右,每个 采暖季按120天,电费按0.5元/kWh计算,每年节约电费: 100 kW×24h/d×120d×0.5元,kWh=144000元 通过循环冷却水系统的热平衡,结合气温变化,在保证 凝汽器真空度、换热端差、防止凉水塔结冰的前提下,可以采 用变频等调速技术,结合凉水塔淋水填料分区运行的防冰技 术。动态、精细调整循环水系统运行方式及流量,将取得更好 的效益。 3凉水塔防结冰研究 3.1结冰部位及分析 (1)人字柱进风口。自然通风逆流式凉水塔容易在塔的 简体内壁下缘,严重的连同人字柱一起结成冰帘。 此处结冰的主要原因有:塔的筒体内壁下缘处通常淋不 到热水,只是从填料中溅出的水沿塔筒内壁流到这些部位, 热水量不大,流速较低;大量的冷空气以较高的流速从此处 进入凉水塔,散热能力强。 (2)填料下部及支承梁柱处。在气温很低、布水不均匀、 水量少、水温低等情况下,如不及时采取相应措施,会在填料 下端部位及支承梁柱上结冰。气温低时环境冷却能力增强; 布水不均匀、水量少会使局部冷空气流量大、流速高,散热能 力强;水量少、水温低需冷却的水的热负荷低,很容易结冰。 3.2防结冰措施 3.2.1提高上塔水温 在短时间内增开循环水泵,大幅度增加淋水密度,以迅速熔 化和冲脱冰凌。在气温、热负荷、水温、水量不变,稳定运行 的情况下,可采用以下两种方式加大淋水密度。 (1)减少运行塔数。如兴隆庄电厂将2塔运行改为1塔 运行。这种方式适用于母管制循环冷却水系统,冬季运行时 根据散热负荷需要,将多塔运行改为单塔或2塔运行,达到 节电和防冰的目的。 (2)淋水填料分区运行。淋水填料分区运行就是改造凉 水塔配水系统,使进塔热水不再分布到所有的填料,而是只 引入塔外围的填料,形成所谓的干填料和湿填料区。这样做 的目的是增加外围填料的水负荷,形成高密度的环行降水 区,使空气进入凉水塔的流动阻力增大,从而控制进入凉水 塔的冷却空气量,同时凉水塔用以进行质交换的传热面积也 大大减小,从而达到防冰的目的。分区运行也可以采取半边 或部分填料运行的方式。 3.2.3使用防冰管 在凉水塔简体内壁下缘加装一个环型热水管,管子的下 部均匀地开设许多圆孔,用来喷洒热水,淋水恰好在凉水塔 的进风口位置,喷洒的热水预热了进入凉水塔的空气,相当 于改变了淋水填料运行的大气环境;同时在凉水塔进风口处 形成水帘,增加了空气的流动阻力,了凉水塔的进风量, 直接的效果就是防止凉水塔简体内壁下缘结冰。防冰管热 水负荷需根据气温及系统运行情况进行调节。 3.2.4控制入塔空气量 (1)设置挡风围裙。采用塑料编织布为凉水塔做围裙, 围在凉水塔人字柱的外侧,上部与凉水塔的简体下缘封闭, 缝小绳固定在人字柱上,下侧可根据气温、池水温度等运行 情况调节围裙高度,以控制进入凉水塔的冷空气量。 此种方式使冷空气入口降低,经过与淋水的逆流预热 后,进入填料提高速度,加快逆流换热,有利于防止填料底部 结冰。同时凉水塔的简体内侧下缘形成气流低速区,有效的 防止了该处结冰。 (2)增大空气流出阻力。将塑料编织布或其他耐水材料 做成环形,在凉水塔内除水器的上部,自凉水塔筒体壁内侧 向塔中心延伸设置,从填料的上部封闭外环填料的空气流。 冷空气进入凉水塔,要穿过环型水帘进行预热后,进入 中部填料,同时增大了空气阻力,减少了空气流量.夕 环填料 有水流落下,却无逆流冷空气,使淋水温度较高,避免结冰。 上述措施根据实际的具体情况,有选择的配合使用,将 取得理想的防冰效果。