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山西煤化工企业再改变观念 刘井富
山西省·和顺银河化工有限公司
我国煤炭资源的蕴藏品种较为丰富,无烟块煤资源
分布也比较广。然而,优质无烟块煤产地却仅分布在山
西晋城、贵州金沙等少部分地区。近几年随着我国工业
化进程高速发展和山西省煤化工行业大量兴起,其产业
链也不断地延伸,新建、扩建合成氨装置、醇醚装置、
火力发电装置等真可谓是量大而广。山西省近几年发展
经济的观念再改变,由过去大量往外省卖煤炭资源,变
为大力实施本地资源优势链接煤化工产业化、规模化生
产,大量的无烟块煤被就地、就近消化,致使山西无烟
煤的当地需求量急剧增加,加之晋煤集团大量的优质原
料煤直供外省其所属控股的化工企业,所以煤资源紧张,
价格居高不下,就是在晋城地区附近的部分氮肥企业煤
价高达1200元/t,其它稍微远一些的化工企业煤价还要
高,那么出省到内地和沿海地区的煤价就达到1500元/t,
且质量还保证不了。由于资源紧张,价格在涨,致使在
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山西本地的化工企业和外省的企业不得不采取改变原料
路线,寻求降低企业生产成本的办法,改变企业的运营
方式,改变过去依赖山西优质煤块气化观念,改变过去
那种我处在产煤基地,煤资源丰富,价格低,消耗高无
所谓的错误认识,很多企业逐渐开始试烧劣质煤、型煤
和地方煤。长期依赖优质块煤搞煤气化的氮肥和化工企
业,要想改烧劣质煤和型煤,首先要解放思想,清晰思
路,充分了解劣质煤和型煤的特性,了解它的气化特征,这样才能达到预期的效果。
要选准适合于它气化特性的优良设备和新的操作工艺,
我公司是2007年改制而成的民营企业。民营企业的
运营方式与以前那种半公半私体制的企业运营方式发生
很大变化,积极从生产管理、设备技术改造、经营方式、
人员的结构、新技术的引进等多方面寻求降低成本的途
径。2008年初我公司为降低成本,首先从改变原料路线
入手进行煤球生产,要求造气开始试烧煤球,但由于部
分设备(炉箅)和工艺条件不能满足生产需要,煤气炉
在改烧煤球后就出现炉况不稳,下灰质量很差,灰质时
好时坏,有时流生球,有时是疤块和生球同出,有时出
现阴阳炉,炉上有时局部发红、挂壁,上下吹带出物都
偏多,消耗偏高。为此,公司组织生产管理和设备技术
人员到外地考察学习,寻找解决问题的方法。经多地考
察、咨询,认为邳州市骏豪铸造厂的造气技术力量雄厚,
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人才济济,实践经验丰富,理论基础好。公司领导决定
和该厂技术合作,引进技术人才和先进设备。该厂的技
术人员到我公司现场考察,了解分析现有设备、工艺流
程、工艺指标、原料的具体状况和操作等方面问题,综方案,通过实施和运行,效果很好,现总结如下:
合分析后找出了以前存在问题的原因,提出具体的解决
1)为提高型煤的发气量,公司的意见是在现有φ
2400、φ2600的基础上,把炉膛扩径到φ2800(直筒),
由于厂房是按φ1980炉设计,从上到下的空间都不能满
足φ2800炉的安装要求。煤气炉扩径的目的是增大气化
截面积,提高发气量,且是烧腐植酸钠煤球。烧劣质煤
和腐植酸钠煤球第一个关键是保证煤气炉整体高径比和
夹套的高径比要比较合理,因为腐植酸钠煤球的粘结剂
是用褐煤和烧碱反应制作而成,所以腐钠煤球灰熔点比
较低,有人认为煤球在马弧炉做工业试验温度可达1300
℃,但这种是静态试验,在煤气炉中气化是在动态下进
行的,它的运行结果和静态试验做的结果大不一样,这
就是说根本达不到那种理想温度。但为了提高发气量,
又不能超过煤球灰熔点操作,所以只有适当降低气化温
度,提高有效炭层,增大拉长气化层厚度,增加床层蓄
热能力来弥补灰熔点低的缺陷。为了适应工艺操作的要大盖引出,这样就完全解决了高径比和容炭量的问题。
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求,把煤气炉上筒体向上加长至5.4m,且上行出口改从
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2)在未改造之前,为什么烧煤球不正常,原因是多
方面的,其中第二个关键问题是原来煤气炉内的核心部
件炉箅不完善,它只是一般的普通炉箅,在烧优质块煤
时还能凑合用,但改烧煤球这种普通型炉箅的缺点就暴
露出来了,所以就出现炉况不稳定,下灰质量差,返焦
率大,发气量不足,消耗偏高等问题。为解决这一问题,
我公司从邳州骏豪铸造厂引进了两台φ2800(JH)节能
专用炉箅,该厂技术人员到现场指导安装,根据公司所
烧煤球的特性,合理设置煤气炉下部防流系统,改造结
束投运后效果很理想,炉况很稳定,上行温度在260℃以
3
下,下行温度在280℃左右,下灰质量很好,成渣率在
3
65%左右,残碳在8%以下,单炉发气量由原4500m/h提
搞到5800~6200m/h,煤球的消耗由原1.9t/tNH3降到
1.55t/tNH3。自2008年6月份投入运行到现在一直很稳
定,没有出现任何问题,公司对此很满意,相继把其它
炉的炉箅都改用骏豪炉箅。由于此次改造受厂房、公用
工程、时间和资金限制,只作相应配套改造,从整个系
统工程来讲,并没有完全到位,如风机能力偏小,自动
3
加焦没有上,蒸汽系统和煤气系统也应配套改造,如果左右。
这几点都能达到配套的话,估计单炉发气量在7000m/h
3)技改后的煤气炉投运一直很稳定,消除了下灰质
量差,残碳高,炉况不正常,发气量小,消耗高的现象。
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笔者就新型(JH)节能专用炉箅的使用情况作一简单总
结:一是实践证明其三区布风合理,煤气炉内工况从未
出现四周发红、挂壁、中心发硬现象。布风强度较大,
单炉发气量提高8%~15%;二是破排渣能力强,JH新型
炉箅的炉箅帽(A层)顶部设计为偏心正三角形,同时与
设有圆等分三条破渣筋条形成偏心三棱锥体,旋转偏心
大,三棱锥体破排渣能力强,有利于提高中心区的气化
强度和破排渣块能力。炉箅的第五、六层分别设计为外
齿式破渣筋,当炉箅旋转时,可将炉内疤块与水夹套下
部的破渣条形成挤压、剪切力,强行将其破碎排出;三
是下吹带出物少,JH新型炉箅的设计内外风道比值合理,
上下折边高度适宜,下吹带出物很少,每台炉24小时只象。
有30kg左右。同时减少了下行管道冲刷、磨损和堵塞现
煤气炉的技术改造,不单是换几台性能良好的设备到良好效果。
就可以解决问题,相关的系统工程都要配套到位才能达
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