故障发现与处理
一. 故障发现
某发电公司在进行3月份的经济分析时,发现一期厂用电率较2月份提高了约0.5%,而二期厂用电率却下降了0.3%左右。于是对一、二期用于计量的220 kV 母线电压进行了查看,通过查看SIS系统的数据及曲线发现,从3月上旬开始,二期220 kV ⅢA母线电压比二期IVA母线高约3 kV,比一期Ⅲ母线高约5 kV。同时对220 kV ⅢA母线电压互感器进行了红外成像测温,其数据见下表1,根据 DL/T664-1999《带电设备红外诊断技术应用导则》,220 kV膜纸电容式电压互感器的相间允许温差为0.6K,可以看出ⅢA母线电压互感器C相的下两节温度明显偏高,而且与其它相相比温差超出了0.6K 的允许值,而IVA母线电压互感器各相之间温差却很小。
表 1 红外测温数值
ⅢA 母线电压互感器(单位:K) A B C A,B,C 最大差值 0.3 0.6 0.9 ⅣA 母线电压互感器(单位:K) A 31.4 31.5 31.2 B 31 C 31.2 A,B,C 最大差值 0.2 0.1 0.5 31.1 31.2 31.4 31.6 31.6 32.2 31.6 31.7 32.5 31.5 31.4 30.8 30.7 初步分析,除了设备自身误差以及网损以外,不排除设备故障的可能。为保证设备的安全运行,避免事故发生,决定对220 kV ⅢA母线电压互感器进行停电检查。
二. 停电后的高压试验数据
(1)介损、电容量、直阻、绝缘电阻试验
针对220 kV ⅢA母线电压偏高问题,4月3日利用8号机组停机检修机会对220 kV ⅢA母线电压互感器进行停电检查。其介损、电容量、直阻、绝缘电阻试验数据见表2。
表2 停电后的介损、电容量、直阻、绝缘电阻的试验数据 相别 序 号 C11 电 容 器 C B A C12 C13 C2 C11 C12 C13 C2 C11 C12 C13 C2 互 感 器 绝缘电阻 MΩ 序 号 1a-1n 2a-2n 3a-3n da-dn tgδ% 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.07 0.07 0.04 0.04 0.08 0.06 A 70000 80000 75000 80000 Cx(PF) 15480 15550 18610(18060) 114100 15510 15530 18320(18130) 115800 15230 15590 17720(17850) 116600 B 80000 80000 85000 75000 R(MΩ) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 C 80000 80000 90000 80000 试验日期:2011年4月3日 温度:13℃试验性质:预 试 湿度:40%, 试验仪器:JYC 介损仪 Z-2500V 从表中可以看出:三相介损tgδ%远小于预试规程中的注意值0.2,电容值C13均较交接报告值(表中括号内数值为交接报告中数值)偏大,但偏差值均未超过预试规程规定的额定值-5%~+10%的标准值范围,直流电阻和绝缘电阻也与交接报告接近,没有发现设备存在问题。
(2)精度试验
0.8Un电压下比差的检查结果为:A相比差1.1%,B相比差0.37%,C相比差1.07%,均远超过了标准值,在进行1.0Un电压的比差测试时,因受试验设备容量限制,电压无法达到这一数值,试验未能完成。为排除现场干扰因素影响,对准备换上的新电压互感器进行了比差、角差试验,结果0.8Un电压下的比差、角差与交接及出厂数据基本一致,1.0Un电压下的比差、角差试验也能完成,结果也与交接及出厂数据基本一致,说明旧电压互感器存在问题,故对其进行了更换,换后ⅢA母、IVA母线电压基本一致,说明原电压互感器确实存在故障。
从试验数据和故障现象看,介损及电容试验电压是10 kV,电压较低时没有发现问题,而比差、角差试验电压为0.8Un =230 kV和1.0Un =288 kV,电压很高,故检测出了设备故障,故障原因可能为电压互感器有部分电容单元被击穿(在高电压时),电容单元被击穿后,阻抗减小,电流增大,这就是为什么旧电压互感器在做1.0Un比差、角差试验时试验设备容量不够,无法做,而新电压互感器可以做1.0Un比差、角差试验的原因,运行中电压偏高,试验时比差为正误差,所以被击穿的电容单元应在C1部分,具体位置在设备返厂解体后才能确定。
(3)精度试验后,C 相电容及介损试验
精度试验后对准备返厂的C相又进行电容及介损测试,从表5中可看出,此次所测C1,C2介损数值很大,超过预试规程中注意值0.2,可能为试验过程中故障有所扩大引起。
三. 设备返厂后试验及解体情况
(1)返厂后的试验情况
把最可能存在缺陷的C相电容式电压互感器返厂后进行高压试验。与出厂试验数据相比,下节C1的tgδ偏大,但C2的tgδ为正常。将下节分压器与电磁单元分拆后提高电压测试,C1电容量有变化,估计有1个元件击穿,而C2正常。具体数据见表3~9。
表3 产品出厂试验数据(耐压前测量)
部件 C1 C2 C总 C C CX μF 0.01777 0.1120 0.01533 0.01561 0.01556 tgδ % 0.050 0.050 0.050 0.048 0.055 测试电压 kV 5 1 5 5 5 正接法 2801 电桥 备注 表4 产品出厂试验数据(耐压后测量)
部件 C1 C2 C总 C C CX μF 0.01777 0.1120 0.01533 0.01561 0.01556 tgδ % 0.050 0.050 0.050 0.048 0.055 测试电压 kV 83 13 96 96 96 正接法 2801 电桥 备注 表5 用户现场试验数据(在精度试验后的电容、介损数据) 部件 C1 CX μF 0.01762 tgδ % 0.86 测试电压 kV 3 备注 JYC 介损仪,自激C2 C C 0.1159 0.01553 0.01548 0.31 0.036 0.037 3 10 10 法 JYC 介损仪,正接法 从表5可以看出,精度试验后C1、C2 的介损tgδ%数值都超过了预试规程中的注意值0.2,除了现场周围带电设备的影响引起测量误差外,可能是在做精度试验过程中,设备的故障点有所扩大所致。
表6 产品返厂后第一次测试数据
部件 C1 C2 C C CX μF 0.01769 0.1118 0.01558 0.01553 tgδ % 0.867 0.062 0.036 0.037 测试电压 kV 2 2 10 10 备注 AI6000D 介损仪 自激法 AI6000D 介损仪 自激法 表7 产品返厂后下节与电磁单元分拆后测试数据
测试电压 kV 2 10 2 C1 在 10kV 测试电压下电容量变化较大,经C总 0.01540 0.221 10 计算击穿大约 1个元件。 从表6可以看出,返厂后C1的介损tgδ%数值与现场精度试验后的数值相差不大,但 C2的介损tgδ%数值也很小,远小于预试规程中的注意值0.2,说明C2不存在缺陷,表5中的数值可能是受到现场带电设备的影响,有一定的误差。
部件 C1 C1 C2 CX μF 0.01768 0.01788 0.1118 tgδ % 0.871 0.245 0.057 备注 AI6000D 介损仪,正接法; 从表7可以看到C1在先后用2 kV和10 kV两种电压测试时,电容量在2 kV时小,而在10 kV时变大,而介损tgδ%的变化刚好相反,说明C1中的故障电容元件在2 kV时还未完全被击穿,故此时电容量较小,而故障元件引起的介损tgδ%较大;C1中的故障电容元件在10 kV时完全被击穿,故此时电容量变大,而故障元件所引起的介损tgδ%变小。
表8 下节与电磁单元重新叠装后测试数据
部件 C1 C1 CX μF 0.01788 0.1118 Tgδ % 0.388 0.075 测试电压 kV 2 2 备注 AI6000D 介损仪,自激法 表9 电磁单元感应耐压前后空载测试情况
耐压 前 后 施加电压(V) 100 100 空载电流(mA) 300 300 空载损耗(W) 11 11 (2)根据电容量变化计算击穿元件的数量
从表7可以看出在测试电压为2 kV时,C1的电容量为0.01768μF,与出厂时的0.01777μF相比变化不大,但在测试电压为10 kV时,C1的电容量为0.01788μF,出现了较大变化,说明电压在较高时元件发生了击穿,这也是为什么在现场第一次介损和电容量试验没有发现问题的原因。该电容式电压互感器C1部分由133个电容元件串联而成,C2部分由21个电容元件串联而成,因为元件击穿后,互感器显示的电压变高,所以击穿的元件在C1部分。
如果2个元件击穿,则:133/131=1.015727 如果1个元件击穿,则:133/132=1.007576
击穿前后的电容比为:0.01788/0.01768=1.0113 小于 1.015727,更接近 1.007576,所以估计为一个元件击穿。
(3)解体解剖情况
从试验数据可看出,电磁单元部件按出厂试验项目检查,全部通过,数据正常。下节从测试结果来看,可能有一个元件击穿,造成电容变化、损耗变大,为了进一步查明原因,决定对下节进行解剖分析。开盖吊心后,对每个元件施加 2.5kV 的直流电压,发现从心子上部往下数第 81 个元件击穿,其余元件正常。随后对该击穿元件逐层进行解剖,发现在引线片附近铝箔部分断裂引起绝缘击穿。击穿元件损坏情况见图1。
图 1 元件击穿位置
(4)损坏原因分析
从解剖情况看,是由于下节分压器的一个元件击穿造成电容变化、损耗变大。 元件损坏的原因:由于铝箔部分断裂,造成铝箔导电面积减少,在电压、电流的长期作用下,出现过热,致使绝缘击穿。造成铝箔部分断裂的原因是操作工在卷制元件的过程中,在插引线片时,不小心将铝箔碰坏,造成铝箔有部分断裂。
(5)ⅣA母线电压互感器故障的发现
在ⅢA母线电压互感器故障更换一年后,通过SIS系统又监视到ⅣA母线电压升高的问题,经停电检修和高压试验,发现ⅣA母线电压互感器也存在同样的问题,说明这一批次的电压互感器都存在同样的质量问题。
四. 结语
(1)设备的状态分析就是通过一些表象数据的观察和分析,最后得到本质的东西。本文就从厂用电率的变化,经过对数据的观察和分析,最后发现了220 kV电容式电压互感器的故障,从而将缺陷消灭于萌芽状态,避免了事故的进一步扩大,这也是状态检修的初衷所在。
(2)通过对设备的状态分析,发现设备异常后,不能简单地就下结论,需要进行多项试验进行佐证,以免发生误判断。
(3)状态监测是检修技术的核心。设备检修的目的是消除设备故障和隐患。状态监测的主要目的在于设备缺陷的及时发现、避免设备事故扩大。
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